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廢水處理系統
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工業污水工藝中溶解氧變化受哪些因素影響?

工業污水也稱工業廢水,工業廢水處理工藝中進水水質穩定性影響溶解氧變化。溶解氧變化會影響廢水處理出水效果。如何排除工業廢水處理工藝中影響溶解氧的因素呢?安峰從具體的工業廢水COD案例著手,對異常進水的發生情況提供指導性意見。
  
  1、異常進水影響特征
  
  1.含油進水

  
  本廠采用推流式A/A/O工藝,好氧區停留時間為8h,沿程均勻取8個點位檢測DO含量。在進水含油情況下(170mg/L),DO較正常值偏低,好氧區前段較為明顯,這種差異在好氧區后段逐漸減弱,如圖1所示。
  
  ·進水水質異常
  
  根據出水在線檢測結果,COD和NH3-N濃度略有升高,這說明活性污泥受油的影響COD和NH3-N的降解速率降低,此時耗氧量降低,應當表現出DO升高的現象,這與DO的檢測結果相反。
  
  推測可能的原因為,油膜一方面影響了DO向污泥絮體內部的傳遞,降低了COD和NH3-N的降解速率;另一方面在DO檢測探頭表面也形成了油膜,影響了DO的傳遞,造成了DO檢測結果的失準。這種影響隨著反應的延續,油類物質逐漸遷移轉化而消除。
  
  2.重金屬進水
  
  在進水含重金屬(以Cu為例,45mg/L)情況下,好氧區前段DO較正常值偏高,而在好氧區的后段則較正常值偏低,如圖1所示。重金屬(Cu)會對污泥活性產生毒性抑制,微生物活性降低,因此在好氧區的前段耗氧量降低,DO較正常值偏高。由于微生物降解速率的降低,在好氧區后段COD和NH3-N仍有較高的含量,造成好氧區后段需氧量較大,DO較正常值偏低。
  
  3.高濃進水
  
  本廠設計進水COD為500mg/L,在運行過程中經常有進水超負荷現象,700-800mg/L,甚至瞬時超1000mg/L。在高濃進水情況下,好氧區整體DO較正常情況偏低,如圖1所示。高濃進水對DO的影響主要是因為污染物濃度的升高增大了耗氧量,DO較正常值偏低,此時應增大供氧量。
  
  進水類型甄別及應對措施
  
  根據DO的變化特征,并結合進水在線COD檢測數據,可以對異常進水類型進行初步的判斷,并及時采取應對措施,如表1所示。
  
  工業廢水進水異常
  
  在運行過程中往往還有復合型進水情況,如高濃進水并伴有重金屬的情況,處置難度大,需根據具體情況進行詳細分析。
  

  工業廢水處理施工中進水異常,會造成工藝整個系統穩定性,技術人員要結合進水水質對COD時時檢測,控制整個廢水處理工藝穩定性,最終實現廢水處理的正常進行。如果突發進水水質異常,要做好應急處理措施,把施工風險降低到可控范圍。

此文關鍵字: 工業污水溶解氧 

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